今年年初以來(lái),中原油田采油二廠通過(guò)精細(xì)油井管理、優(yōu)化工作參數(shù)、開(kāi)展井筒“壽命預(yù)警”、深化作業(yè)監(jiān)督管理等方式,延長(zhǎng)油井壽命,降低作業(yè)成本,找到了原油穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的“秘方”。
針對(duì)老井易結(jié)垢腐蝕、結(jié)鹽、油層出砂等問(wèn)題,該廠實(shí)施“一井一策”,針對(duì)不同類(lèi)型的問(wèn)題油井實(shí)施不同的治理對(duì)策。
在結(jié)鹽井上,該廠工藝技術(shù)人員堅(jiān)持單井多種技術(shù)并用,采取過(guò)橋泵小直徑尾管加深排鹽,應(yīng)用CYR-1新型抑鹽劑進(jìn)行化學(xué)防鹽,配套“井口連續(xù)點(diǎn)滴加藥”、常規(guī)摻水、帶壓摻水等裝置,實(shí)現(xiàn)防鹽技術(shù)由單一向復(fù)合轉(zhuǎn)變。通過(guò)對(duì)結(jié)鹽嚴(yán)重的58口井進(jìn)行摻水化鹽制度優(yōu)化,使結(jié)鹽對(duì)產(chǎn)量的影響下降4.5噸/天,檢泵周期延長(zhǎng)135天,創(chuàng)效40余萬(wàn)元。該廠工藝技術(shù)人員還自主研發(fā)出免污染丟手洗井裝置,先后在7口井上應(yīng)用,平均單井含水恢復(fù)期由原來(lái)的7天縮短為兩天,單井影響產(chǎn)量由原來(lái)的平均每天7.5噸降為3噸,創(chuàng)效80萬(wàn)元。
在強(qiáng)化油井日常管理的同時(shí),該廠工藝技術(shù)人員定期組織開(kāi)展油井工況分析,利用作業(yè)施工機(jī)會(huì)實(shí)施工程調(diào)整,優(yōu)化油井生產(chǎn)制度和工作參數(shù),協(xié)調(diào)好地面、地下與井筒三者之間的關(guān)系。
該廠建立以單井承包為主要內(nèi)容的作業(yè)監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制和長(zhǎng)效考核機(jī)制,提高作業(yè)監(jiān)督人員的積極性和主觀能動(dòng)性,減少多輪次作業(yè)井和作業(yè)質(zhì)量不合格井。與此同時(shí),建立特色躺井功能評(píng)價(jià)改進(jìn)體系,針對(duì)躺井原因,分類(lèi)分析各環(huán)節(jié)制約因素,找出功能不足點(diǎn),評(píng)價(jià)各因素功能價(jià)值,采取系統(tǒng)技術(shù)改進(jìn)、質(zhì)量控制措施,達(dá)到?jīng)Q策科學(xué)化、效益最大化。“壽命預(yù)警”模式使作業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)、作業(yè)質(zhì)量不斷提高,作業(yè)有效率和作業(yè)一次成功率逐年提高。2013年,該廠作業(yè)有效率達(dá)到89%,作業(yè)一次成功率達(dá)到99%。
該廠建立完善作業(yè)監(jiān)督管理體系,堅(jiān)持對(duì)每一口作業(yè)井實(shí)施全過(guò)程、全方位、全員監(jiān)督和跟蹤,加大對(duì)關(guān)鍵工序和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督力度。定期召開(kāi)作業(yè)井質(zhì)量分析會(huì),認(rèn)真查找落實(shí)躺井、不成功井、多輪次作業(yè)井的“病因”,為下一步措施提供技術(shù)決策依據(jù),減少返工井次,有效保證了作業(yè)施工質(zhì)量。同時(shí),加強(qiáng)作業(yè)后期維護(hù)管理。通過(guò)打造監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)“共同體”有效地控制了低效、無(wú)效作業(yè)量。2013年,該廠共減少低效、無(wú)效作業(yè)工序57道,杜絕無(wú)效、低效作業(yè)井上修12井次,節(jié)約作業(yè)成本36萬(wàn)元。
截至目前,該廠油井平均檢泵周期達(dá)到812天,累計(jì)培養(yǎng)長(zhǎng)壽井205口。與去年同期相比,長(zhǎng)壽井總數(shù)增加17口。免修期大于1000天的有46口井,占長(zhǎng)壽井總數(shù)的22.4%。其中文51-212井累計(jì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)1948天,創(chuàng)該廠油井免檢周期之最。
作者:佚名 來(lái)源:中國(guó)石油網(wǎng)